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某褐鐵礦選礦工藝試驗研究

時間:2017-03-09 19:13:59 來源:本站

自然界中褐鐵礦絕大部分以2Fe2O3.3H2O形態(tài)存在,呈非晶質、隱晶質或膠狀體,外表顏色呈黃褐色、暗褐至褐黑色,弱至中磁性。褐鐵礦的富礦很少,含鐵量低于磁鐵礦和赤鐵礦,并且多數(shù)含有大師礦泥,不經(jīng)過選礦不能直接用于冶煉,屬于難選礦石。但是,隨著市場對鋼鐵需求量增加和價格上漲,對褐鐵礦進行選別研究顯得日益重要。目前褐鐵礦選礦工藝主要有:①單一重選工藝,因褐鐵礦礦物密度變化大,導致鐵回收率低,資源浪費嚴重。②單一濕式強磁選工藝,對細粒級礦泥選別效果較差。③單一浮選工藝,包括正浮選和反浮選,重點需解決的問題是細粒級礦泥的影響。④選擇性絮凝浮選,借助淀粉、腐殖酸鹽等對褐鐵礦選擇性絮凝,再通過脫泥或反浮選除硅酸鹽礦物。隨著褐鐵礦選礦工藝研究的發(fā)展,出現(xiàn)了眾多類型的聯(lián)合流程,包括強磁選-正浮選-強磁選流程,強磁選-胺反浮選流程,還原焙燒-磁選-浸出流程等。針對某地褐鐵礦礦石特性,采用強化分散-強磁選工藝獲得了品位的54.12%、回收率為62.16%的鐵精礦。

1、礦石性質

礦樣工藝礦物學分析表明,原礦中含鐵礦物主要為褐鐵礦和赤鐵礦;脈石礦物主要為高嶺石、伊利云母,以及少量的方解石和鈣鎂礦物。該礦石多元素分析分析和鐵物相分析結果分別見表1和表2。

原礦多元素化學分析結果

礦石中鐵的物相分析

2、選別方案試驗

2.1、重選流程試驗

原礦中硅酸鹽類礦物和含鐵礦物密度、硬度差異較大,應具備較好的重力分選條件,因此進行了重選試驗。將原礦磨至75%-0.074mm,采用刻槽搖床進行分選,調(diào)節(jié)好沖程、沖次、床面傾角、水量和給礦量等條件,得到的試驗結果見表3。

搖床試驗結果

從表3可見,重選工藝得到的鐵精礦品位和回收率都較低,表明礦石經(jīng)重選難以達到較好的分選指標。其原因是原礦經(jīng)磨礦后,鐵礦物的粒度兩極分化嚴重,部分細粒鐵礦物損失在尾礦中。

2.2、單一浮選試驗

原礦中的含硅礦物主要是難浮的高嶺石和伊利云母,易泥化而對后續(xù)浮選影響較大,因此需經(jīng)預先篩分脫除。本次試驗擬訂了預先篩分-磨礦-陽離子反浮選和預先篩分-磨礦-陰離子正浮選工藝。試驗結果表明,預先篩分-磨礦-陰離子正浮選工藝得到了較高品位的鐵精礦。試驗結果見表4,流程見圖1和圖2。

陰離子正浮選試驗流程及條件

陰離子反浮選試驗流程及條件

從表4可知,兩種流程中陰、陽離子捕收劑的消耗量都很大,充分說明礦石容易泥化。經(jīng)預先篩分脫泥后,仍有部分礦泥進入浮選作業(yè),增加了藥劑的消耗。比較而言,預先篩分-磨礦-陰離子正浮選試驗達到了比較理想的指標,但其流程復雜,藥劑消耗量過大,鐵回收率較低,細粒鐵礦石經(jīng)預先篩分隨礦泥損失較嚴重。而陽離子藥劑十二胺的捕收能力和分選性均較差,不能有效分離硅酸鹽礦物,可能是受到了礦泥的影響??偠灾?,試驗結果表明,單一浮選方案難以得到理想綜合指標。

單一浮選試驗結果

2.3、選擇性絮凝試驗

為了減少硅酸鹽礦泥對后續(xù)試驗的影響,同時考查絮凝脫泥工藝的可行性,進行了選擇性絮凝試驗。通過初步確定的磨礦細度和碳酸鈉用量,逐個改變水玻璃、PD用量,*終確定了脫泥試驗的*佳條件。*佳試驗結果見表5,*佳工藝條件見流程圖3。

選擇性絮凝試驗結果

磨礦細度為75%-0.074mm,在磨礦過程中添加3000g/t碳酸鈉和2000g/t水玻璃時,礦漿可以良好分散。據(jù)已有研究文獻報道,褐鐵礦的零電點基本在6左右,而硅酸鹽礦物的零電點則在2~4,當pH值在4~6之間時,褐鐵礦和脈石礦物之間將產(chǎn)生異象凝聚現(xiàn)象。當3000g/t的碳酸鈉加入后,可以調(diào)整礦漿的pH值到8.5~10之間,導致不同礦物表面均帶負電,從而使其良好分散。PD是一種陰離子型淀粉,在礦漿中會優(yōu)先吸附在表面負電性相對更低的鐵礦物表面形成選擇性絮團,從而達到分離鐵礦物的目的。但從表5可看出,采用選擇性絮凝仍難以顯著提高精礦鐵的品位,僅提高約3個百分點。

2.4、選擇性絮凝-強磁選流程試驗

在磨礦細度75%-0.074mm、碳酸鈉3000g/t、水玻璃2000g/t、PD絮凝劑200g/t的條件下,擬定了選擇性絮凝-強磁選粗選-強磁選精選和選擇性絮凝-強磁選-反浮選試驗方案,試驗結果見表6,試驗流程見圖4、圖5和圖6。

選擇性絮凝-強磁選-強磁選(反服選)試驗結果

選擇性絮凝-強磁選試驗流程及條件

選擇性絮凝-強磁選-反浮選試驗流程及條件

選擇性絮凝-強磁選-反浮選試驗流程及條件

從表4看見,單一強磁選工藝明顯好于強磁選-浮選聯(lián)合工藝,原礦經(jīng)絮凝脫泥后經(jīng)過一次強磁選粗選(1.5T)一次強磁選精選(0.9T),可得到品位53.43%,回收率66.99%的鐵精礦。強磁選的富集效率和回收率遠遠好于浮選,說明鐵礦石中有用礦物和脈石礦物存在較大的磁性差異,強磁選是分離兩者的有效方法。選擇性絮凝-強磁選-反浮選試驗中,1231比十二胺表現(xiàn)出較好的分選性,仍但不能得到理想分選指標,說明這種礦石即便在脫泥后,進行陽離子反浮選,有用礦物(鐵礦物)也難以得到富集分離。鐵礦物嵌布粒度細、難解離,選擇性絮凝過程中加入的水玻璃水解后形成的HSiO3-、H2SiO3吸附在礦泥表面使其親水而受到抑制,這些原因可能導致了陽離子反浮選工藝的分選變差。因此,對于這種類型的褐鐵礦,采用單一強磁選應該是*有效的方法。

2.5、強化分散-磁選流程試驗

上述試驗結果表明,單一磁選方案具有較大的優(yōu)勢。為了進一步考察脫泥因素對單一強磁選的影響,進行了不脫泥,強化分散和強磁選流程試驗。

試驗結果證明,通過強化礦漿分散、不脫泥,強磁選仍能得到理想的指標。為此,對強化礦漿分散-強磁選方案進行了進一步優(yōu)化,試驗結果見表7,試驗流程分別見圖7和圖8。

強化分散-強磁選試驗結果

強化分散-強磁選流程試驗

強化分散-強磁選優(yōu)化全流程試驗

通過優(yōu)化試驗,確定*佳的磨礦細度為85%-0.074mm,磁選給料濃度為20%,流程結構為一次粗選、一次掃選、兩次精選。試驗獲得了精礦品位54.12%、鐵回收率62.16%的良好指標。綜合以上試驗結果,對于試驗處理的褐鐵礦,*佳工藝為強化分散-強磁選工藝。

3、結論

(1)該鐵礦石有用礦物為褐鐵礦和赤鐵礦,脈石礦物為高嶺石等硅酸鹽類礦物,屬于難選礦石。礦石中有用礦物和脈石礦物間存在較大磁性差異,通過強磁選方法可以得到較理想的分選指標。

(2)原礦磨礦細度為85%-0.074mm時,采用碳酸鈉和水玻璃分散礦漿,采用一次粗選(H=1.25T)、一次掃選(H=1.25T)、兩次粗選(H=1.0T)的強磁選工藝流程,*終可獲得鐵品位54.12%、回收率62.16%的鐵精礦,分選指標良好。

(3)原礦磨礦過程中,添加碳酸鈉和水玻璃分散劑強化礦漿分散,是提高強磁選分離效率的關鍵技術。

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